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楼主: victor

[插头插座] 请高手们帮分析这款插头不良原因及方法

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 楼主| 发表于 2009-3-18 09:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
测量铜片铆合CH值, 宽*高  2.94*2.14 8 F, t4 m# `* {# p; j: e/ S+ y) l
用的GEM  97675
发表于 2009-3-18 10:01 | 显示全部楼层
不是铆压的问题,就是压力大,或者说夹线不够紧,冲断了。因为这是VCT的线,直径比较大,相同的压力,面积大了意味着什么,大家都清楚了吧。
7 j. F+ {4 N1 I压得过紧,断线的部位在喇叭口之内。
 楼主| 发表于 2009-3-18 10:14 | 显示全部楼层
引用第11楼jeremyho88于2009-03-18 10:01发表的  :3 M4 P4 v9 W( I$ E; n. |: [+ \
不是铆压的问题,就是压力大,或者说夹线不够紧,冲断了。因为这是VCT的线,直径比较大,相同的压力,面积大了意味着什么,大家都清楚了吧。5 @: p1 v/ f% n# w3 {
压得过紧,断线的部位在喇叭口之内。

# z* ?5 o  F) ?何老板的分析与我们的分析差不多,只是我们目前真不知道要怎么样下手解决啊
发表于 2009-3-18 11:04 | 显示全部楼层
凭着个人的10年插头生产经验分析一下,不过只代表个人观点:
0 P! p+ f8 U4 D0 G1.测试一下导体延伸率: x2 n5 H8 M$ M
2.测量铜片铆合CH值宽*高 2.94*2.14 ,* _  b/ V$ S# q; b( e2 n# O
3.在成型时把线材往里推一点,让线材芯线成弯屈状态,这三个环节能过,就一定没问题$ ?, V5 j% C, Y; _
呵呵,但愿对你有帮助.
发表于 2009-3-18 11:55 | 显示全部楼层
本人建议:请用两次注塑,内骨架用PP或PBT来包裹住脱皮时的两个绝缘线芯.这样可以解决两个问题:1.解决你在外被注塑时将电线拉直时与注塑压力之间的力,从而解决你的产品不会因此而导体全部断掉;2.也可以增加插头的弯曲测试的通过率
发表于 2009-3-18 13:11 | 显示全部楼层
楼上说的用两次成形使得工艺多了一道工序不是麻烦吗?建议电线的延伸率加大。还有,将模具成型的进料点位置改一些,看到楼主提供的图片。进料点的位置正对着断了的芯线。进料点就保留网尾上的就好了。
 楼主| 发表于 2009-3-18 15:32 | 显示全部楼层
很感谢各位的建议!
; @1 Z, n  o/ a5 c. A5 k4 o' q2 ]; ?2 \! s! e6 f
用两次成型,当然不可取,增加工序增加成本.......$ D7 l" R& m; J( n! ?" N7 B, v1 v
进料点目前也是在网尾上,没有冲到芯线..
% B5 ]  a. S. w: B$ N将芯线向前推这点,,我们需要进行可行性评估了,需要一点力量才行...2 |5 j/ W- G1 e+ B, {, o- l/ E
目前我们只进行两项更改测试
$ k( U9 n% V3 b* W/ b( ]1.将网尾做小点,适当压住 电线, h' s* |, s, g
2.更改铜片为双铆脚,铆PVC部份稍微压一下芯线
发表于 2009-3-19 08:38 | 显示全部楼层
楼主不知道你改的结果怎样了
发表于 2009-3-19 09:18 | 显示全部楼层
剥线时,线芯已经损伤,注射时胶一冲就断开了.我以前也出现过.
发表于 2009-3-19 09:58 | 显示全部楼层
引用第10楼victor于2009-03-18 09:36发表的  :
4 K8 ^8 R4 o, b* x: z; _# d测量铜片铆合CH值, 宽*高  2.94*2.14 - }1 [% Z, k0 ~
用的GEM  97675
楼主有没有做过压着鉴定?
6 @" ?; h/ `. E, B: n' s就是说你选取压着的CH值时,有没有做一个上下极限高度的确认和筛选?, \# h& |1 v' l6 I4 Z+ i  E
我们一般的是选取5个高度。以0.05mm为一个等级。
; d! L  q4 O  `* g, ?! [比如你选的2.94,
; }- w# K3 j- `7 E那就做2.84;2.89;2.94;2.99;3.04五个高度的拉拔力的确认。每种高度压着5pcs~10pcs来进行测试。
: o- b! t8 y$ x% B0 ]如果结果相差不大,不理想的话,可以朝你想要的高度做多几个值来确认,以提供最良好的高度选择。
- v; u# K0 K' Z4 @2 f( T注意,压着时,留下喇叭口是很重要的!(就是在刀模上倒角)
* @8 l3 K" C- q2 p
1 R6 `$ ~; _  N" M- Z# Z% S8 a还有,有没有做压着后端子与铜丝的断面确认?
, t+ B) @: _) g将压着后的端子磨掉喇叭口。直到留下你测量CH值中部的地方。
. o" R: I% J' v" U. s9 `4 d5 B用油石或者目数小的砂轮都可以。
( R1 K$ k; \" I  {断面要求平滑。
0 y, p, E; o) I2 Q再用硝酸清洗掉断面。
. W+ V; w8 i9 m8 B6 ~1 f3 h  \% s7 n在放大镜底下(一般放大15~20倍)观察铜丝压着后的结构。检查铜丝是否被压紧并与包铜结合良好。
. z9 g# v8 ~8 n* [3 r
$ b0 i% {! Q1 m8 h3 E2 p2 Y$ z% m$ Z& n& f* v) ~" n' G' i
VCT的外被很厚。成型模具压网尾处要改善。压紧电线。(模具网尾是否是活动的,如果是活动的,建议换过重做一套网尾好了。注意压线位置可以由紧慢慢改松。看成型效果。)
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