chen20087576
发表于 2009-6-8 17:42
加膠水,可能不環保。。哎,就按客户那個讓步的那個要求去做了。。
gamblegan
发表于 2009-6-9 21:09
最简单可靠的办法,在啤SR之前,在SR位置处打铜环,许多港资厂都这样做,品质100%有保证,不会产生不良品
chen20087576
发表于 2009-6-10 09:37
有图片吗?想看看...
jhua.1973
发表于 2009-6-10 10:08
引用第21楼gamblegan于2009-06-09 21:09发表的:
最简单可靠的办法,在啤SR之前,在SR位置处打铜环,许多港资厂都这样做,品质100%有保证,不会产生不良品
此办法可行,我司制作一款医疗插头也用此方法(用于头部),
如果SR的厚度较小会包不住铜环的,制程中的不良率比较高。
sunyy8316
发表于 2009-6-10 10:26
是芯線位移吧,在SR吊重時,會產生兩種情況,1SR與電線外被脫落,2就是芯線位移問題,上面說到的是第二種,解決辦法1加硬電線的軟硬度,2過粉或過油的進量少過一些,3押出外被時,導管與押出眼模的距厘打的遠一些使芯線與外被的附著力緊一些。這樣可以解決位移問題。
heizhixia
发表于 2009-7-4 15:21
最近我们也遇到了这么一个客户,说是要作整机测试的,太严了,SR和芯线都不准位移超过2mm,测试方法一样.不知楼上的方法是否可行?
是芯線位移吧,在SR吊重時,會產生兩種情況,1SR與電線外被脫落,2就是芯線位移問題,上面說到的是第二種,解決辦法1加硬電線的軟硬度,2過粉或過油的進量少過一些,3押出外被時,導管與押出眼模的距厘打的遠一些使芯線與外被的附著力緊一些。這樣可以解決位移問題。
owen.yin
发表于 2009-7-14 14:37
1.用溴水擦试以使将线表面变粗糙,成型时胶料会进入凹凸不平的粗糙面中以使接合力增强.
2.在成型处铆压一个铜环可完全解决.但这样会增加成本.
nw-interfans
发表于 2009-7-14 20:16
在护套上加胶水或环己酮,若是生产可以这样也不是长久之计,假若要过安规加胶水或环己酮,安规机构是不能接受的,建议改线材的材质。
peter1715
发表于 2009-7-14 21:13
UL要求的是30磅,你去购买有UL认证看能不能通过测试